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水泵電機軸承防滲漏方法

發(fā)布時間:2015年07月21日 04:49   閱讀:4962   返回   來源:澤德
水泵電機軸承防滲漏方法
 
 
在我國火力發(fā)電廠給水泵電機軸承箱漏油問題廣泛存在。這些原因大致可分為兩種種:第一種是電機油擋密封不良,第二種是油擋經長期運行破壞;原鑄造軸承箱因鑄造工藝不良,存在砂眼、氣孔、裂紋、縮松等鑄造缺點,經長期運行后發(fā)生滲漏。
 
  一、存在的問題
 
  組電動給水泵電機軸承箱,在經過長期運行后出現油滲漏現象,透平油流失較為重大,補油頻繁,給水泵出力受影響,環(huán)境也遭到肯定程度的污染。
 
  二、起因剖析
 
  該發(fā)電廠8#、9#機組是2臺老機組,分別于1985年、1990年投產,給水泵電機軸承座采取的是鑄造工藝,不免存在砂眼、氣孔、裂紋、縮松等部分缺點。在過來因為運行時間短,這些缺點不能很快地裸露出來,在經過10年甚至20年的運行后,給水泵電機軸承座出現油滲漏現象。
 
  三、改良計劃
 
  查閱大量相干材料,在充足調研的基本上,聯合現場實踐狀況,制定此計劃。采取國內回天膠業(yè)生產的HT系列產品,進行滲漏涂層處理,因鑄造缺點發(fā)生的滲漏,一般很難確認滲漏位置,故全部內外表做防滲漏涂層,徹底清除滲漏。操作流程如下:首先將軸承座內外表清算清潔后清洗晾干,而后用特種浸滲膠浸滲軸承座內腔,待浸滲膠將鑄件的裂紋、微縫等鑄造缺點填充固化后,再用耐侵蝕修補劑做外層防侵蝕防滲漏處理。
 
  水泵電機軸承防滲漏詳細操作方式:
 
  第一步、先用高效清洗劑HT755清洗外表浮油,用清除劑HT790清除外表油漆。
 
  第二步、用乙炔火焰將死角、裂痕中的油污驅出除掉。
 
  第三步、用砂布、鋼絲刷等工具打磨至鑄件本體,清洗晾干。
 
  等上軸承(深溝球軸承)基本不壞;下軸承碎裂且在軸承和軸承腔內充滿煤渣、沙粒和水等。
 
  上軸承壽命長于下軸承,下軸承碎裂招致電泵不能作業(yè);下軸承和軸承腔內充滿的煤渣、沙粒和水等是下軸承急速失效的直接和重要起因;下軸承和軸承腔內充滿的煤渣、沙粒和水等起源于電機腔,電機腔內的煤渣、沙粒等又起源于工況水,起因是骨架油封5、10、14等磨喪失效。
 
  第四步、問題的處理
 
  針對以上剖析骨架油封5改裝單端面機械密封,目標是避免電機腔內的水等雜物進入軸承,減速軸承磨喪失效;軸承腔7內注滿機油,目標是潤滑軸承,潤滑和冷卻機械密封,改良下軸承的工作運行環(huán)境。改良后的樣機于2002年10月15日投入一家煤礦實驗運用,累計運行75天出現初次故障——上軸承碎裂,煤礦改換軸承后繼承運用了30天后又出現故障,于是把樣機拉回廠。初次壽命是本來的2.5倍,獲初步成功。經檢討解剖后發(fā)現:電機良好;上軸愿碎裂且在軸承和軸承腔內充滿煤渣、沙粒等;骨架油封2重大磨損,煤渣、沙粒就是從骨架油封和軸的間隙進入上軸承的;下軸承累計運用了105天(是改良前的3~4倍)完整無損,軸承腔內無煤渣、沙粒,單機油中有少量水。
 
  這樣一來,問題又轉化為處理上軸承的壽命如何延長到與下軸承一致了。因為下軸承問題已經處理,對上軸承的壽命問題的處理采取相似計劃;骨架油封2改裝成可裝在軸上的單端面機械密封,以避免煤渣、沙粒等進入上軸承,改良了上軸承的工作運行環(huán)境,從而提高其壽命。

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